案例解析:焊接顺序不当导致机架报废的教训
某企业承接了一批大型钢结构机架的制造任务。该机架由多块厚钢板焊接而成,结构复杂,尺寸精度要求高。在焊接过程中,操作人员为图方便,未按工艺规程要求的对称跳焊顺序操作,而是采用从一端向另一端连续焊接的方式。
焊接完成后,经检测发现机架整体变形严重,平面度超差达15mm以上,远超允许公差范围。经分析,连续焊接导致热量过度集中,局部区域反复受热膨胀,冷却收缩时产生巨大残余应力,终造成不可控的整体扭曲变形。
这一事故的直接后果是机架报废,经济损失达数十万元,工期延误两周。教训深刻:一是必须严格遵循焊接工艺规程,特别是对称结构需采用对称焊、跳焊等控制变形的顺序;二是对大型构件应优化焊接路径,分散热输入,避免局部过热;三是加强过程检验,在关键节点测量变形量,及时调整工艺。
此次事故警示我们:工艺纪律是质量的生命线,任何偷工减序的行为都可能造成灾难性后果。


